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【佛山陶瓷网】煤炉改造深度优化生产结构 力推企业提升经济效益

qiye】2010-8-15发表: 煤炉改造深度优化生产结构 力推企业提升经济效益
2009年下半年,随着全球经济的复苏,我国陶瓷建材生产也在向好发展,江西、湖北、湖南、四川各地新生产线如雨后春笋蓬勃而生。作为老陶瓷生产基地的佛山,原厂区都是十几或几十年的老厂,生产场地基本

    煤炉改造深度优化生产结构 力推企业提升经济效益

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山东万丰煤化工设备制造有限公司急用户之所急,用一流的技术、优质的服务,为广东某大型陶瓷企业在原场地进行旧煤气炉改造,增加了生产所需煤气,不扩占地、投资省、见效快,为陶瓷厂家扩大产量,解决了燃眉之急。

一、原煤气站改造原因该公司煤气站原有∮3.2m两段式煤气炉12台。

2009年陶瓷市场大好,用户将窑炉改造后产量增加,煤气用量出现了约14000m3的缺口,需要增加两台∮3.2m两段炉。

经过和厂家共同探讨论证,最终认同了解决方案:净化设备不动,把原来的∮3.2m炉体(气化段)改为∮3.4m,改造后的煤气炉只要每台每天增加10吨煤的工作量,就能完全补上煤气炉缺口,按照保守产气量(3000m3/吨)计算:10吨/台×12台÷24小时×3000m3/吨=15000m3/小时,而每台炉子只增加15000m3/小时÷12=1250m3的煤气,从理论上讲此方案是完全可行的。

三、运行效果2010年2月底,精心改造的12台煤气炉变径工程点火。

改造后的煤气炉每台化煤约58~59吨/天,产气量约230万m3,产气率为3.1~3.3m3/㎏,灰渣含碳量一般在9~10%,完全达到了设计要求。

四、工程的意义事实证明,∮3.2m×12改为∮3.4m×12两段炉在理论上是可行的,在实践上是成功的。

作为已完工改造的项目,增加煤气产量产生的经济效益已显见,仅是省下的锅炉(改造后停用)用煤就很可观:原来大约每天用粉煤13吨左右,就按粉煤400元/吨计算,可节约资金:13吨/天×400元/吨×300天(每年生产300天)=156万元。

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